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本文转自杨建宏:
这是一台1250吨海天注塑机,产品是单缸洗衣机的外筒。
这个模具大约有6,7吨,前后模各占重量约一半,产品留后模,在顶端用一块顶板整体顶出产品,推动动模顶板的是4个角上的4个油缸。前模是热流道结构,4个热流道浇口。
这天我上夜班,晚饭是晚上11点半,刚吃过晚饭,操作员过来找我,“杨工,机器坏了”,我赶紧过来看。
原来是注射保压过程中,模具型腔的强大压力把机器给顶开了。于是机器在保压作用下,射了很多料,由于模具只顶开一点点,不到1厘米的样子,所以多余的料就射在了模具的底部。
这在生产中常有的事情。只有我亲自上马处理,拿了垫子,钳子,喷灯,热火朝天一会儿处理完了。
这时候是凌晨一点,车间是只有有节奏的机器声。我再把这台机启动正常就可以休息一会儿了。
一切按流程操作,射胶、熔胶、合模、转半自动、注射、生产开始,我有点心神朦胧,因为这时候是凌晨了。
几十秒后,突然听到天崩地裂地一声响,“咚”,那声音就像是炸弹一样,但我发誓从未听到这么响的声音。
我惊醒了,环顾四周又跑出来车间找声音来源,大家一起找,但没有,这时候操作员过来了,拖着哭腔,“杨工,模具掉下来了。。。”
我跌跌撞撞跑到机器前,眼前的一幕惊呆了我。只见足有3吨重的模具后模齐齐低从机器中板上掉了下来,砸在了机器基座上。
大家都呆了,我们都从来没有见过这样的模具事故。足有1分钟,才开始回过神来。
仅仅这一半的模具,就有3吨重,固定了4颗M20的螺栓,另加至少4个压板马仔。这么牢固的固定怎么能模具掉下来呢。我的天!!!
1个小时后,我就明白了。
原来这个产品结构就是一个筒吗,所以开模时候会产生真空,为了避免真空,模具在前模的中间碰穿部位设计了一个进气孔,而上一模爆模了,这里的碰穿位置压了很多料,刚才清理料的时候,平面上的料都清理出来,但这个进气孔却忘了。
所以这一模开模时候,无气可进,造成了真空。是真空拉力生生把后模给拉下来了。
我的天,一个直径约30厘米的真空区域,竟然拉断了4颗M20的螺栓,另加至少4个压板马仔。
这次模具事故,机器基座被砸坏,4个顶出油缸中下面的2个损害……
事情过去了很多,在我亲身经历的上百次模具事故中,这次到现在仍然难以忘记。 |
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